炭黑尾氣鍋爐超低排放施工過程中,通過尾氣成分分析、委托檢測、方案比較、實踐,選用*佳的設(shè)計方案,將煙氣中的煙塵、二氧化硫及高濃度的氮氧化物進(jìn)行深度處理,*終達(dá)到超低排放的要求;特別是氮氧化物的分級處理,使脫硝效率達(dá)97%以上,摸索出了寶貴的實踐經(jīng)驗,在同行業(yè)的炭黑尾氣鍋爐環(huán)保升級改造中有很高的推廣應(yīng)用價值.
目前,我國炭黑工業(yè)在近十幾年來快速的發(fā)展,而且對炭黑需量還保持增長態(tài)勢。國內(nèi)的炭黑生產(chǎn)裝置主要以煤焦油和蒽油為主,在利用煤焦油生產(chǎn)各類炭黑制品的過程中,伴隨著尾氣的產(chǎn)生,該氣體含有一氧化碳(CO),CO可燃但有毒,排到大氣中會污染空氣且浪費能源。為充分利用炭黑尾氣,所以在炭黑生產(chǎn)工藝中設(shè)置了專用的炭黑尾氣鍋爐,燃燒尾氣發(fā)電、供熱,不僅節(jié)能環(huán)保還能為企業(yè)增加效益。相對日趨嚴(yán)格的環(huán)保形式,現(xiàn)有的大部分炭黑尾氣鍋爐已不能滿足要求,必須進(jìn)行環(huán)保升級改造。
1 炭黑尾氣的產(chǎn)生與成分
現(xiàn)國內(nèi)炭黑生產(chǎn)裝置主要是利用燃料油把煤焦化企業(yè)的副產(chǎn)品煤焦油、蒽油在反應(yīng)爐中燃燒,經(jīng)高溫裂解、噴水急冷,再經(jīng)過袋濾器分離生成炭黑,主產(chǎn)品炭黑進(jìn)行造粒,包裝,副產(chǎn)品炭黑尾氣送入尾氣鍋爐燃燒。由于生產(chǎn)過程是不完全燃燒,而且中間噴水急冷決定炭黑尾氣的主要成分是水蒸汽、氮氣、一氧化碳等,具體成分見表1。
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2 尾氣鍋爐煙氣的原始排放
山東棗莊某發(fā)電公司65t/h炭黑尾氣鍋爐,2011年投運,利用炭黑尾氣發(fā)電、供熱,隨著環(huán)保要求嚴(yán)格,必須滿足超低排放要求。公司委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行鍋爐原始排放檢測,以便為方案制定、工程設(shè)計提供準(zhǔn)確的依據(jù)。在鍋爐滿負(fù)荷的情況下,依據(jù)國標(biāo)采樣法和測定法,利用嶗應(yīng)3012H-D煙塵采樣儀和英國KANE950煙氣分析儀,進(jìn)行連續(xù)6次采樣分析,取平均值,測試結(jié)果:煙塵26.6mg/Nm3,二氧化硫787mg/Nm3,氮氧化物1435mg/Nm3。
3 對照國標(biāo),制定方案
目前,超低排放的國家標(biāo)準(zhǔn),在基準(zhǔn)氧為6%的情況下,煙塵<5mg/ Nm3,二氧化硫<35mg/ Nm3,氮氧化物<50mg/Nm3。根據(jù)鍋爐原始排放測定的數(shù)據(jù),綜合考慮,分別制定方案。
3.1 二氧化硫的處理方案
目前,處理二氧化硫的常規(guī)方法有氨法、雙堿法、石灰石-石膏法等,各處理方法因地制宜,則優(yōu)選擇,但石灰石-石膏法在脫硫工藝中占比*高,運行可靠、穩(wěn)定,脫硫劑就地取材,副產(chǎn)品石膏可作為建筑材料,無二次廢物產(chǎn)生,選此法較為可行。
根據(jù)測定結(jié)果787 mg/Nm3的實際情況,二氧化硫含量不算高,處理難度不大。在工程設(shè)計上有制漿系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)、石膏脫水系統(tǒng)、電器控制系統(tǒng)等,本著即滿足工程需要又節(jié)約投資的原則,特別是噴淋系統(tǒng),一層噴淋即可脫除二氧化硫,但考慮到煙氣氣流不均影響脫硫效果,設(shè)計兩層工作噴淋再加一層備用噴淋,備用層以防設(shè)備故障能及時投入,并在噴淋層上部裝設(shè)波形分離器,用以捕捉煙氣中攜帶的石膏液滴。這樣兩層噴淋系統(tǒng)可以可靠的把二氧化硫控制在35mg/Nm3以下。
3.2 煙塵的處理方案
作為煙塵主要來源是在炭黑生產(chǎn)過程中袋濾器的泄漏,經(jīng)尾氣鍋爐的二次燃燒,沒有新增塵排放,測定數(shù)據(jù)26.6mg/Nm3,無法使用常規(guī)的布帶除塵器或普通的電除塵器處理,所以只有采用濕式電除塵器才能滿足,而濕式電除塵器的安裝位置必須放在脫硫塔出口,協(xié)同除去煙氣中微小的石膏液滴,滿足煙塵排放<5mg/Nm3。
3.3 氮氧化物的處理方案
根據(jù)煙氣原始排放檢測數(shù)據(jù)1435mg /Nm3,處理后要達(dá)到50 mg/Nm3以內(nèi),脫硝效率要達(dá)到97%以上,處理難度極大,成為本次超低排放改造的難點,經(jīng)多方分析,制定分級脫硝方案:
(1)更換低氮燃燒器。首先從鍋爐燃燒入手,從源頭上降低氮氧化物的生成,在鍋爐廠定制低氮燃燒器,分多層配風(fēng),合理配比燃料和空氣的比例,降低燃燒中心的溫度,
形成低氧、低氮燃燒,降低了氮氧化物的生成。
(2)增加燃盡風(fēng)。使用低氮燃燒器,屬于低氧燃燒,有部分氣體沒有完全燃燒,不加以利用會造成浪費,在燃燒中心上部增加燃盡風(fēng)噴嘴,保證即充分燃燒不浪費,又分散爐膛的溫度場,也起到減少污染物產(chǎn)生的目的。
(3)增加煙氣再循環(huán)。煙氣再循環(huán)脫硝技術(shù)起源于燃煤鍋爐,是一種成熟的實用技術(shù),該技術(shù)也適用于炭黑尾氣鍋爐。從引風(fēng)機出口正壓區(qū)開口,選取合適的管徑,通過電動閥門調(diào)節(jié),讓高溫?zé)煔膺M(jìn)入一次風(fēng)機入口,再利用一次風(fēng)機送入鍋爐,在一定程度上可以減少氮氧化物的生成。
(4)采用SNCR脫硝法。SNCR法即爐內(nèi)噴氨,在燃盡風(fēng)噴嘴上部,爐膛兩側(cè)溫度合適的位置開孔,安裝高效扇形霧化噴槍,將濃度20%氨水配合稀釋水、稀釋風(fēng)均勻的噴入,達(dá)到初步脫硝的目的。此過程的要點是氨水泵必須為變頻泵,方便調(diào)節(jié);稀釋水必須為除鹽水,可以有效的防止噴嘴結(jié)垢。由于SNCR脫硝法的效率僅為67%左右,不能完全達(dá)標(biāo),還需要進(jìn)一步深度處理。
(5)采用SCR脫硝法。經(jīng)過上述四種技術(shù)措施,煙氣中剩余的氮氧化物含量不高,只能采用爐外SCR脫硝法即增加煙道長度、安裝催化劑,在設(shè)計上要盡力減小煙道的阻力,以減少引風(fēng)機的電耗。催化劑宜采用大孔徑、無毒的催化劑,分兩層布置,并預(yù)留備用層的安裝位置。
煙氣中的氮氧化物通過以上五個步驟,分級減少、去除,*終把排放值控制在50 mg/Nm3以內(nèi)。
炭黑尾氣鍋爐經(jīng)過測定原始排放、制定實施方案、改造施工后,滿負(fù)荷調(diào)試運行,煙氣中氧含量4%左右,污染物的排放能完全達(dá)到超低排放的要求,并通過環(huán)保部門的在線連續(xù)監(jiān)測平臺,實時監(jiān)控,是一次成功的改造案例。在全國同行業(yè)中還有很多類似的鍋爐需要改造,非常值得推廣應(yīng)用
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