簡要敘述噴煤車間生產(chǎn)工藝流程中,脈沖袋式收塵器的工作原理;針對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)狀,通過改造箱體花格板,達(dá)到降低壓差的要求。
高爐冶煉生產(chǎn)所需的煤粉,是由噴煤車間中速磨制備后,使用脈沖袋式收塵器回收合格煤粉,裝入下部煤粉倉,用噴吹罐向高爐輸送噴吹煤粉。在噴煤生產(chǎn)過程中,煤粉易發(fā)生爆炸、燃燒等事故,危及安全生產(chǎn);而在噴煤生產(chǎn)過程的煤粉泄漏,增加現(xiàn)場(chǎng)清理難度,一旦煤粉濃度達(dá)到爆炸區(qū)間,容易發(fā)生安全事故,危及安全生產(chǎn)。
1 噴煤車間生產(chǎn)工藝流程
噴煤主要生產(chǎn)流程:各種進(jìn)廠煙煤、無煙煤卸至煤場(chǎng),經(jīng)抓斗行車抓到四個(gè)受煤斗,使用受煤斗下部的四臺(tái)配料秤,按照一定配比將原煤通過M1、M2皮帶機(jī)輸送到M3皮帶機(jī),M3皮帶機(jī)為往復(fù)式皮帶,可分別向1#、2#原煤倉輸送原煤,1#、2#原煤倉下部為密閉給煤機(jī),原煤經(jīng)計(jì)量后分別進(jìn)入1#、2#中速磨,同時(shí)升溫爐產(chǎn)生的高溫?zé)釟馀c抽取熱風(fēng)爐低溫廢氣混合后的合格氣體一并進(jìn)入中速磨,原煤經(jīng)過中速磨烘干、碾壓、分離,研磨制出合格的煤粉,被主排煙風(fēng)機(jī)抽到脈沖袋式收塵器中,收集輸送到煤粉倉中,煤粉倉下設(shè)有4個(gè)噴吹罐,煤粉進(jìn)入噴吹罐后經(jīng)過充壓、流化、助推,經(jīng)煤粉總管輸送到兩高爐分配器中,由高爐風(fēng)口噴入高爐中。其中1#、2#噴吹罐對(duì)應(yīng)高爐二車間煤粉管道,3#、4#噴吹罐對(duì)應(yīng)高爐一車間煤粉管道,兩個(gè)噴吹罐實(shí)現(xiàn)并罐噴吹,連續(xù)不斷向高爐噴吹煤粉。
噴煤車間現(xiàn)有兩臺(tái)中速磨:一期型號(hào)為輥盤式MPF2217、二期型號(hào)為輥盤式MPS1915,其中原煤輸送系統(tǒng)、壓縮空氣制備系統(tǒng)、煤粉倉為公用系統(tǒng),其余干燥系統(tǒng)、制備系統(tǒng)、噴吹系統(tǒng)為獨(dú)立系統(tǒng),兩臺(tái)中速磨可同時(shí)生產(chǎn)、也可獨(dú)立生產(chǎn)。
2 脈沖袋式收塵器工作原理
收塵器是一種應(yīng)用比較廣泛的工業(yè)除塵設(shè)備,收塵器包括袋式收塵器、脈沖袋式收塵器、電收塵器、濕式除塵器、電袋除塵器等。收塵器主要用途有兩種:一種是除去空氣中的粉塵,改善環(huán)境,減少污染,所以有時(shí)候又把這種用途的收塵設(shè)備叫做除塵設(shè)備,比如爐前、礦槽、鑄鐵等車間使用的收塵設(shè)備;另一種用途是通過收塵設(shè)備篩選收集粉狀產(chǎn)品,如噴煤車間的脈沖袋式收塵器。
脈沖袋式收塵器工作原理是依靠布袋過濾有塵氣體,當(dāng)含塵氣體通過布袋時(shí),粉塵被阻留在表面,而干凈的氣體側(cè)通過布袋纖維縫隙排出,隨著布袋表面粉塵逐步增加,當(dāng)達(dá)到噴吹周期時(shí),利用壓縮空氣作為清灰動(dòng)力,讓脈沖閥瞬間釋放出壓縮空氣,把布袋迅速膨脹與收縮,依靠反向氣體把布袋表面的粉塵清除。
脈沖袋式收塵器依據(jù)清灰方式不同分為在線清灰與離線清灰、時(shí)間清灰與壓差清灰,在線清灰是無離線閥或清灰時(shí)不關(guān)閉離線閥,清灰時(shí),箱體內(nèi)的布袋依然在過濾工作狀態(tài)下,進(jìn)行連續(xù)逐排清灰,在線清灰主要用在處理含塵氣力風(fēng)量較小的環(huán)境。離線清灰是把除塵器箱體分為多個(gè)室,進(jìn)行逐室清灰,當(dāng)某個(gè)室要求清灰時(shí),關(guān)閉離線閥,即停止布袋過濾工作,清灰完成后,打開離線閥,布袋重新投入過濾狀態(tài),離線清灰的特點(diǎn)是清灰徹底,適用于含塵濃度和處理風(fēng)量大的工況環(huán)境下。
3 噴煤車間脈沖袋式收塵器的工作現(xiàn)狀
噴煤車間共有兩套中速磨制粉系統(tǒng),其中一期制粉系統(tǒng)的脈沖袋式收塵器沒有離線閥,設(shè)計(jì)采用在線清灰方式;二期制粉系統(tǒng)的脈沖袋式收塵器是有離線閥,設(shè)計(jì)采用離線清灰方式。噴煤二期布袋收塵器已經(jīng)運(yùn)行6年,壓差已經(jīng)達(dá)到4Ka以上。布袋式除塵器的壓力損失比除塵效率具有更重要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)意義,它不但決定著能量消耗,而且決定除塵器的除塵效率及清灰周期等。
4 脈沖袋式收塵器壓差高的原因分析
通過對(duì)收塵器設(shè)計(jì)、安裝、操作、維護(hù)等各方面進(jìn)行綜合分析,造成壓差高的主要原因如下:
4.1布袋除塵器本身的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制作,不可避免地造成一定的設(shè)備阻力;
4.2設(shè)備系統(tǒng)漏風(fēng)量增大,導(dǎo)致過濾風(fēng)速增加;
4.3 受設(shè)備容量及負(fù)荷的影響,負(fù)荷增加,送、引風(fēng)量成平方關(guān)系增加,導(dǎo)致過濾風(fēng)速增大,阻力呈上升趨勢(shì);
4.4設(shè)備開機(jī)前因系統(tǒng)溫度低,造成濾料阻力增大;
4.5設(shè)備正常運(yùn)行過程中,操作調(diào)整不當(dāng),導(dǎo)致系統(tǒng)溫度低,造成布袋除塵器濾料阻力的增加,嚴(yán)重時(shí)造成“糊袋”;
4.6設(shè)備運(yùn)行中,因氣源反吹壓力降低,反吹效果降低,引起濾料阻力增大;
隨著布袋除塵器差壓的升高,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)出現(xiàn)“穿孔”現(xiàn)象;與此同時(shí),壓差升高,一個(gè)*直接的后果就是引風(fēng)機(jī)電流明顯增大,用電量增加,增加運(yùn)行成本。
通過分析以上壓差高的原因,后四條崗位操作方面影響,通過強(qiáng)化崗位工技能、責(zé)任心等,可以減少壓差高的影響因素。針對(duì)除塵器本身的設(shè)備結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)漏風(fēng)治理時(shí),排查發(fā)現(xiàn)離線閥關(guān)閉時(shí)與箱體上部的花格板不無法關(guān)嚴(yán),造成箱體反吹效率降低。
其中,離線閥閥板與花格板直接接觸,通過關(guān)閉離線閥,達(dá)到脈沖閥反吹布袋的目的。但由于花格板采用鋼板厚度一般只有6mm,受離線閥關(guān)閉時(shí)沖擊力的作用,花格板容易變形、裂紋,造成離線閥閥板與花格板出風(fēng)口接觸時(shí)產(chǎn)生縫隙,反吹時(shí)漏風(fēng)率增加,影響布袋反吹效率,箱體壓差升高。
5 脈沖袋式收塵器改造實(shí)施
針對(duì)袋式收塵器離線閥閥板關(guān)閉后與花格板接觸時(shí)漏風(fēng)增加,壓差升高的現(xiàn)狀,將花格板出風(fēng)口增加密封裝置,根據(jù)花格板出風(fēng)口孔徑大小,設(shè)計(jì)、加工密封裝置如下:
利用停機(jī)檢修時(shí)間,將袋式收塵器箱體上部花格板焊接密封裝置如下:
6 改造實(shí)施效果分析
將袋式收塵器箱體上部花格板焊接密封裝置后,收塵器壓差降低至3Ka以下,風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流降低,降低生產(chǎn)成本。
7 效益分析
噴煤車間二期收塵器于1月15日改造完成,至3月20日主排風(fēng)機(jī)每天運(yùn)行電流,統(tǒng)計(jì)分析如下:
統(tǒng)計(jì)分析,改造后風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流平均為28.93 A,比改造前風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流降低0.73 A,效益測(cè)算:
7.1年直接效益:
節(jié)約電耗:0.73A×10000v×24h×30天×12月/1000×0.6元/度=3.8萬元
除塵布袋使用壽命由原來12個(gè)月預(yù)計(jì)延長2個(gè)月:(1778條×29元/條÷12月-1778條×29元/條÷14月)×12月=0.74萬元
年直接效益為3.8萬元+0.74萬元=4.54萬元。
7.2間接效益:工人更換布袋周期延長,勞動(dòng)強(qiáng)度降低;除塵器收塵效率提高。
雖然布袋收塵器阻力大的問題不能得到完全解決,但通過對(duì)袋式收塵器箱體上部花格板焊接密封裝置,降低濾袋壓差高的一部分影響因素,提高反吹效果,不但提高布袋使用壽命,而且降低風(fēng)機(jī)電耗,降低生產(chǎn)成本。
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