某公司兩條6000t/d熟料生產(chǎn)線于2007年5月投產(chǎn)運行,*初使用8臺FU270拉鏈機將窯頭布袋收塵器產(chǎn)生的粉塵收集輸送到盤式輸送機,再入熟料儲存庫。由于按照篦冷機煙塵全部經(jīng)列管冷卻器冷卻后直接入窯頭布袋收塵器集灰進行設(shè)計,收塵量大,所以窯頭布袋收塵器回灰拉鏈機輸送富余容量大,配置功率高。2010年上半年經(jīng)技改后,新增1.2Mw純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)。篦冷機煙塵旁路改道進電廠AQC余熱鍋爐,經(jīng)鍋爐振打進行集塵,直接回到熟料盤式輸送機,經(jīng)余熱鍋爐降塵后的煙氣再入布袋收塵器,進入窯頭布袋收塵器的煙氣含塵濃度及收塵量降低到不足原設(shè)計量的20%,布袋收塵器Fu拉鏈機接近空負荷運行,由于改造8臺FU270拉鏈機投資設(shè)備費用高,故通過改變其運行方式來達到節(jié)能降耗目的。
經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn),拉鏈機回灰裝置可以間歇式運行,在保證收塵設(shè)備安全穩(wěn)定運轉(zhuǎn)的同時,也帶來可觀的效益。
二、改造方案
本節(jié)能改造項目在不改變原窯頭收塵器工藝布局及更換設(shè)備的基礎(chǔ)上,僅在窯頭收塵器灰斗下部分別安裝16只電容式料位開關(guān)及上位機邏輯編程的情況下,改變拉鏈機安全運行方式,改造后的系統(tǒng)見圖1。
改造后,節(jié)能效果顯著,并極大地延長FU270拉鏈機耐磨件服役周期,有效降低了設(shè)備維修維護工作量。
具體改造步驟如下:
(1)在收塵器回灰灰斗錐體部位開孔,焊接法蘭,安裝電容式料位計16只,用以檢測灰斗的料位高度。
(2)在上位機DCS中央控制室ES站編程,實現(xiàn)回灰拉鏈機邏輯控制。
(3)敷設(shè)控制電纜,實現(xiàn)DCS下位機AS站與收塵控制柜的連接控制。
三、實施效果
2016年12月份,利用春節(jié)大修期間,對公司窯頭布袋收塵器回灰拉鏈機節(jié)能改造,經(jīng)設(shè)備運行期間的觀察,發(fā)現(xiàn)從窯頭布袋收塵器進氣側(cè)到出口側(cè),布袋收塵器灰斗物料收集量梯度遞減。找出了收塵器各室下料特點情況后,在上位機DCS中央控制室ES站進行各拉鏈機運行時間的邏輯優(yōu)化:窯頭布袋收塵器進氣側(cè)拉鏈機,日運行兩次,時間間隔為690min,每次運行30min;窯頭布袋收塵器中間位置拉鏈機間隔時間梯度延長,運行時間均設(shè)置30min,近出口側(cè)拉鏈機2日運行一次,時間間隔為2850min。從2017年3月份設(shè)備開啟運行截止到目前已有1年以上時間,未發(fā)生過堵料情況,大大降低了電耗及人員維修強度,節(jié)約維修成本。
此次窯頭布袋收塵器回灰拉鏈機節(jié)能改造共投資9000元,主要是電容式料位開關(guān)8000元,制作安裝費1000元,改造費用較低。
技改完成后,年節(jié)約電費29.61萬元、備件費用16萬元、人工費用12萬元,每年節(jié)約的總費用57.61萬元。
改造以來,設(shè)備運行穩(wěn)定,從未發(fā)生堵料等工藝問題,且不改變原有工藝布局及設(shè)備,上位機邏輯控制操作方便。
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